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觉,赶紧拿起一根铁棍放到设备上仔细的听着。
控制室的倪栋也看到了,心一下子悬了起来,一边瞟着孙工、一边看着显示屏,系统显示的数据还都正常,他那里有什么问题吗?
一直到运转实验结束,那个异响再没有出现。停掉设备,倪栋和实验小组的成员召开例行会议,康永祺这边的数据分析全部正常,建议按正常计划进行;小钟把自己听到异响的事说了,但是一直没有找到在哪儿;姜总认为新设备第一次启动、运行,结构部件会有磨合、挤压、碰撞,发出声音应该正常;孙工也如实报告了听到异响的事,基本同意姜总的分析,建议再做几次水试、观察观察。
随后的几天水试继续,设备一切正常,需要的原料也全部到位,倪栋决定开始正式实验。
特种树脂的生产有几个危险因素,其一,单体是有毒、易燃、易挥发的,必须在氮气保护下进行反应,最理想的情况是单体全部聚合,这样尾气和洗水要容易处理;其二,改性剂是有机氟化物,不仅易挥发,而且是剧毒,接枝聚合时会放出大量的热,必须精准控制投入量和反应温度,这才是成败的关键;其三,除了改性剂,还要加入十余种其他助剂,包括光稳定剂、热稳定剂、分散剂等,投放的顺序、数量、浓度等都有严格要求,否则反应温度会剧烈升高,轻则聚合度达不到要求、产品报废,重则反应失控,有溢釜或爆炸的可能,所以说,想把这个产品搞出来不容易、设备搞出来更不容易!
3、
6月初,江城已进入盛夏,早上起来气温就高达33c,湿度更是达到100%,坐着不动就一身汗,车间就更别提了。倪栋和参加实验的人员全都按时出现在工作岗位,尽管工作服都已湿透,但没人抱怨、更没人叫苦。
上午十点氮气置换完成,投料开始,两个小时后投料完成,搅拌启动,开始升温。倪栋、孙工、姜总和康永祺在控制室内紧盯着显示屏上不断变化工艺参数,都在正常范围。又过了一个小时,聚合反应越来越剧烈,放热不断增多,聚合釜的夹套已经停止蒸汽,换成了冷却水,内外换热器也都通上了冷却水,反应温度控制在合理区间。
又过了一个小时,在平台上观察的小钟再次听到设备发出异响,而且明显比上次听到的声音大,他马上确定了异响发出的位置:减速器!
电机的转速是每分钟1440转,搅拌桨的转速是每分钟72转,减速器的作用不言自明。
小钟赶紧通过对讲机向孙工报告,孙工来不及跟倪栋打招呼便快速出了控制室,跑向平台,他刚上到一层的拐弯处,又一个更大的异响传来,他的汗毛都竖起来了,三步并作两步跑到了三层平台,小钟和两个工人已经在那儿,紧张的来回走动。
看到孙工过来,小钟指着减速器,急切的说:“孙工,是这里!”
孙工把手中的铁棒放在釜上,耳朵贴在上面,听到了刺耳的杂音,一定是减速器内部出问题了,这时对讲机里传来倪栋的声音:搅拌器转速正在下降,电机温度异常!
孙工抬头一看,搅拌器的转速果然明显下降,他的脑门上都是汗,这个时候正是聚合反应最高峰的时期,放热集中,如果搅拌强度跟不上,不能及时将反应热移出就会有大麻烦,如果现在停车也有风险,里面的单体至少还有一半没有聚合,有机氟化物还有一部分游离于其中,卸料时处理不好、扩散了是要出人命的!
正想着,倪栋也急匆匆上来了,顾不上招呼便爬上梯子凑近观察电机,尽管还有一点距离,他已经明显感觉到热气扑面而来,再一看联轴器,转动越发吃力,他的脑子里迅疾分析出原因,一定是电机的功率达不到标定的负荷,减速器内的传动装置也没有达到要求,要么是发热卡死,要么是齿轮被挤压变形,随着聚合度继续
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